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井下压风自救系统综合利用的实践者

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压风自救系统

井下压风自救系统

  |  发布时间:2013-08-26

压风自救系统是矿井六大系统之一。今年以来,神东煤炭集团补连塔煤矿在已建成的压风自救系统基础上,开展了井下压风系统综合利用科研攻关,为矿井保安全、提效益做出了显著成效。

改造压风自救系统 控制有害气体浓度

综采工作面回采过程中顶板垮落导致采空区连通,这给上隅角有害气体的大量集聚提供了温床。控制好上隅角有害气体浓度,不仅关系到现场作业人员的生命安全,而且关系到整个矿井的安全生产。针对这一安全隐患,该矿综采二队技术人员经过反复实践探索,将矿井压风自救系统管路通过DN50胶管引至机尾,再连接到自主研发的分风器上。分风器是利用直径108毫米钢管加工制作,在钢管不同角度上还加装了8个出风口,各出风口用截止阀来控制风量大小。这样改造后的压风自救系统投入使用后,综采工作面上隅角有害气体浓度超限现象得到了有效控制,一氧化碳保持在20ppm左右,氧气浓度保持在18%以上,切实保障了现场作业人员的人身安全。

采空区气体取样分析,是预防采空区自燃的一项重要基础工作。以往,采取手压采样和普通采样机取样,这两种方式不仅耗费体力,而且采集效果差。该矿通风队自主发明了一台风动取样泵,与井下压风自救系统连接配套使用,实现了气体取样的安全快捷。风动取样泵由取样泵主体、气水分离器,压风管路三部分组成。取样时,风动取样泵通过风压接口与压风管路连接,再通过阀门控制,为泵提供动力源。风压带动泵开始运行,在充分保证抽取气样所需压力的同时,将采空区观测孔引出的取样管路胶管连接在设备进气口上,这样就可以从出气孔获得真实气样。而且汽水分离器能够确保气水充分分离,从根本上保证所采集气样的准确性,有效预防了踩空区自然。

风泵降温出效益

综采工作面的DBT3X1000KW刮板机在高效运行时,容易出现齿轮油温过高。过去,工作人员通常采取停机方式,等待齿轮油温降至合适数值才能再次开机生产,这样反复数次的无计划停机给安全生产带来很大影响。为了解决这一“老大难”问题,综采一队技术人员经过反复研究,利用井下压风动力,在减速器上安装了风泵冷却器。风泵冷却器就是利用井下压风动力抽取齿轮热油,然后经过热交换器,达到冷却齿轮油的目的。而且风泵在抽取齿轮油的过程中还会冷却齿轮油,再经过热交换器继续冷却齿轮油,起到了“一箭双雕”的双保险作用。补连塔煤矿综采一队技术员刘欣文告诉记者:“风泵冷却器投入使用以来,不仅减少了停机次数,而且节省了设备采购资金,以前一个旧式吸油泵至少需要3万元,而现在所使用的风泵冷却器仅需7千元。”

风泵动力在确保刮板机高效运转的同时,也为刮板机更换燃油提供了便利。DBT3*1600刮板机减速器换油时只能添加1350L专用油。以往换油需人工将大桶油倒入25L塑料桶内,然后再倒入到减速器,这样加油不可避免地造成了油脂外洒,而且人工搬运既费时又费力。现在改用风泵吸取齿轮油即高效又安全。风泵加油就是在风泵的吸水口连接一根DN20胶管,插入到CST专用油桶内,然后在风泵出水口连接一根DN20胶管,插入到减速器顶端注油口内,再利用井下压风驱动风泵循环作业,最终完成燃料添加。采用风泵加油,换油时间由原来的4人3小时缩短为1人1小时,大大提高了生产效率。

风能抽水保煤质

为了有效降低煤质水份,以往,井下综采工作面排水通常采用电泵抽水机排水。传统电泵抽水机体积大,人工协同搬运安全隐患多。为此,补连塔煤矿综采二队在12519工作面使用了风泵抽水,该队利用负压除尘系统供来的压风带动风泵作业,工作人员只需将风泵的管头放在积水处即可抽水,真正实现了哪里有水哪里抽,从源头上保证了煤质水份不超标。补连塔煤矿生产办主任工程师魏广军告诉记者,“风泵排水机的流量不比传统水泵小,标定工况流量为350L/min,而普通4KW水泵的排水能力为30M3/h。而且风泵抽水机重量轻、搬运安装方便,抽水范围广,同时不受水泵高度和底座的影响,抽排效果好。”

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